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美大集成灶FANUC电源模块驱动器维修故障报警:
FANUC l系统ALM、ALM报警的维修
故障现象:某配套FANUC l系统的进口卧式加工中心,在B轴回转时出现ALM、ALM报警。
分析与处理过程:FANUC 系统发生ALM报警的含义是“移动过程中位置遍差过大”;ALM的含义是“数字报警(B-Axis DETECTION SYSTEM ERROR)”。
该的B轴为回转工作台,经诊断、检查,确认故障原因为B轴过电流。
仔细观察B轴的故障现象,发现B轴在一抬起后即开始回转,两个动作间几乎没有停顿过程,因此,分析故障原因可能是由于B轴抬起未到位引起的。
鉴于液压系统压力已达到规定值,且B轴抬起开关的安装位置不方便调整,通过PMC程序检查发现,抬起信号在PMC程序中是通过延时实现的。为此,首先通过延长延时时间,进行了进一步试验。
通过试验,结论是当延时时间加长后,B轴可以到达完全抬起的状态,结合考虑效率与可靠性因素,终将延时由原.s改为s后,故障排除,恢复正常。
.FANUC 系统ALM报警的维修
故障现象:一台配套FANUC l系统的卧式加工中心,开机后CNC部出现ALM(Z轴)报警,无法正常起动。
分析与处理过程:FANUC 系统出现ALM的含义是“轴停止时的任意跟随误差超差”。导致系统出现该报警的原因较多,如电动机电极相序不正确,编器连接不良等。
在本上,由于故障前工作正常,因此可以基本排除电动机相序的原因,检查驱动器与电动机的连接均正确无误,插头固定良好,排除了连接上可能产生的报警原因。
进一步观察的实际故障现象,发现开机时无报警,但一旦Y轴制动器松开后,主轴箱即有较明显的下落,随即CNC出现报警。针对以上现象,维修时根据该Y轴采用的是液压平衡系统的特点,结合主轴箱在Y轴松开后存在自落的现象,初步判断,报警与液压平衡系统有关。
为了验证,在对主轴箱下部用木块进行局部支撑,并留少量间隙后,起动液压系统,并手动强制松开Y制动器后试验,试验发现,一旦Y制动器被松开,主轴箱立即下落,并到达支撑位置。
但若在Y轴已支撑的情况下,再次起动,系统无报警,Y轴亦可以正常工作,由此确认故障是由于Y轴平衡系统不良引起的。在对液压平衡系统进行维修、调整后,故障消失,恢复正常工作。
.FANUC lB系统ALM报警的维修
故障现象:一台配套FANUC lB系统、α系列驱动的卧式加工中心,在用户因驱动器损坏,重新更换Y轴驱动器后,开机后移动Y轴时,出现ALM报警。
分析与处理过程:FANUC lB出现ALM报警的含义是“数字报警”,故障原因可以通过诊断参数DGN~DGN进行检查。
检查发现,该DGN bit=“”,表明再生制动电路存在不良,进一步检查驱动器,其状态显示为“”,?表明再生制动电路存在报警。
考虑到驱动器更换的是全新备件,据现场了解,更换驱动器前已经确认Y轴电动机、连接电缆均无异常,分析以上几点,初步确定故障原因是驱动器设定不正确引起的。
通过检查实际电气控制系统的设计,确认该轴驱动器使用了外接W的再生制动电阻。因此,驱动器设定与此相对应。打开驱动器前盖检查,发现驱动器的再生制动设定(SS)不正确。进行正确的设定后,故障排除,恢复正常工作。
.故障现象:一台配套FANUC B系统、α驱动的进口立式加工中心,在自动加工过程中,经常出现Y轴ALM、ALM报警。
分析与处理过程:FANUC lB系统出现ALM、ALM的含义及分析过程同前述,通过诊断参数DGN、DGN检查,出现报警时DGN bit=“”,DGN bit=“”,表明故障原因为Y轴电动机过热。在故障时手摸Y轴电动机,感觉电动机外表发烫,证明Y轴电动机事实上存在过热。
由于在开机后的时间内工作正常、无报警,因此,初步判定故障是Y轴负载太大引起的。
在停机后,手动转动Y轴丝杠,发现转动十分困难,由此确认故障原因在机械部分。维修时检查Y轴拖板与导轨,发现该床身上切屑堆积,Y轴导轨污染严重。重新清除铁屑,拆下Y轴导轨镶条,对拖板进行全面清理、维护保养后,经连续运行试验,故障消失,恢复正常工作。
绵阳美大集成灶维修公司介绍
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